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玻璃帶炸板后跑尺現(xiàn)象研究及探討

來源:中國耀華玻璃集團(tuán)公司 作者:張松 劉漢芳 2009/9/10 0:00:00

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1概述

    為了提高玻璃的切割質(zhì)量和效率,我公司浮法玻璃生產(chǎn)線冷端引進(jìn)了德國GRENZEBACH公司生產(chǎn)的切割區(qū),切割機(jī)在正常情況下切割精度為士lmm,對角線精度為士2mm。但當(dāng)退火窯中玻璃帶偶爾出現(xiàn)小范圍斷炸后,在對脫離玻璃帶的玻璃板進(jìn)行切割時(shí),切出的玻璃板總會(huì)出現(xiàn)有的長,有的短,有的玻璃板橫向邊與縱向邊不成直角,甚至于出現(xiàn)橫向邊呈現(xiàn)S形曲線等玻璃板尺寸與設(shè)定尺寸不符的跑尺現(xiàn)象。分析后認(rèn)為:這是由于橫切系統(tǒng)不能適應(yīng)斷炸后不穩(wěn)定的冷端輥道速度,速度跟進(jìn)系統(tǒng)未能對瞬間出現(xiàn)非常大的信號(hào)波動(dòng)進(jìn)行甄別修正,仍使用實(shí)際瞬間測量的速度按一定線性關(guān)系進(jìn)行切割造成的。

    2原因分析

    初步分析認(rèn)為:冷端輥道運(yùn)行速度不穩(wěn),導(dǎo)致此時(shí)的切刀運(yùn)行速度與玻璃運(yùn)行速度不成線性關(guān)系,出現(xiàn)玻璃板尺寸與設(shè)定尺寸不符的跑尺現(xiàn)象。為了將問題闡述清楚,下面簡要敘述一下玻璃的測量和切害」原理。

    2.t測f輪工作原理

    測量輪設(shè)在切割區(qū)前部玻璃板上,它帶有檢驗(yàn)玻璃運(yùn)動(dòng)速度和距離的檢驗(yàn)裝置以及脈沖傳器,測量輪壓在玻璃帶上,隨玻璃帶的運(yùn)行而轉(zhuǎn)動(dòng),不斷將脈沖信號(hào)傳送給切割系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)。
    脈沖發(fā)生器的轉(zhuǎn)子每旋轉(zhuǎn)一次所發(fā)生的脈沖量為P。測量輪每單位時(shí)間轉(zhuǎn)數(shù)n.和脈沖傳感器的轉(zhuǎn)數(shù)n2均表示為V/nD。玻璃帶的速度為V,測量輪的直徑為D,脈沖傳感器的脈沖頻率f為PV/nD,V=nDf/P,
    測量輪旋轉(zhuǎn)一次,玻璃帶的行走距離為二D,每一脈沖玻璃帶行走距離為:D/P。
    計(jì)算機(jī)在測量輪處作出一條參照“標(biāo)定線”,解決橫切機(jī)與縱切機(jī)、冊斷輥等各點(diǎn)進(jìn)行的同步問題并對操作者所設(shè)定的橫切長度間距作出許多條比照標(biāo)定線。當(dāng)玻璃帶向下移動(dòng)時(shí),測量輪中的脈沖計(jì)數(shù)器使計(jì)算機(jī)系統(tǒng)跟進(jìn)玻璃運(yùn)行,并連續(xù)不斷的與計(jì)算機(jī)中有聯(lián)系的標(biāo)定線聯(lián)系,使計(jì)算機(jī)在任何指定時(shí)刻都能識(shí)讀在它所控制下的任何一條標(biāo)定線的確切位置。

    2.2切割原理

    測量輪不斷的將脈沖信號(hào)傳送給切割系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)。計(jì)算機(jī)在某個(gè)時(shí)刻識(shí)讀在它所控制點(diǎn)進(jìn)行的同步位置時(shí),直接控制伺服驅(qū)動(dòng)機(jī)動(dòng)作。此時(shí)橫切刀從斜角的優(yōu)異出發(fā),速度從零到某一數(shù)值,再以測量輪監(jiān)測到玻璃帶速度//sin0的速度進(jìn)行切割,0為斜置橫切機(jī)與玻璃帶行走方向的夾角,正常情況下玻璃板運(yùn)行速度與測量輪監(jiān)測到的玻璃帶速度相同.切刀剛接觸玻璃板時(shí)有一速度波動(dòng)階段,但時(shí)間很短,不影響切割的精度。切割精度高的原因在于由脈沖發(fā)信控制刀速,兩個(gè)脈沖之間的切長距離為0.05mm。
    一般情況下切割區(qū)的輥道運(yùn)行通過地軸從退火窯主傳動(dòng)上獲取的,與主傳動(dòng)同步。主傳動(dòng)采用由同步電動(dòng)機(jī)和變頻器組成的交流變頻調(diào)速系統(tǒng)控制,具有調(diào)速精度高,抗干擾能力強(qiáng),不受電源電壓波動(dòng)以及負(fù)載忽大忽小的影響。
    2.3分析

    出現(xiàn)跑尺現(xiàn)象說明此時(shí)橫切刀運(yùn)行速度與玻璃運(yùn)行速度線性關(guān)系不固定。經(jīng)觀察,斷開的玻瑞板伴隨冊斷輥的起落有明顯的運(yùn)行和暫停現(xiàn)象,在冷端斷炸處的裂紋寬度出現(xiàn)時(shí)大時(shí)小波形振動(dòng)現(xiàn)象。這說明輥道傳動(dòng)造成脫離玻璃帶的玻璃運(yùn)行速度不穩(wěn)。
    由于退火窯主傳動(dòng)傳動(dòng)方式采用齒輪驅(qū)動(dòng)輥道運(yùn)行。因而主傳動(dòng)不會(huì)出現(xiàn)問題。退火主傳動(dòng)與冷端傳動(dòng)間為鏈條聯(lián)結(jié),冷端傳動(dòng)的方式是通過齒型帶帶動(dòng)輥道傳動(dòng)的,鏈條在運(yùn)行中會(huì)出現(xiàn)爬行、間歇現(xiàn)象,齒型帶在負(fù)載忽大忽小下運(yùn)行中會(huì)發(fā)生相對變形,導(dǎo)致輥道運(yùn)行不穩(wěn)。
    從錫槽中出來到橫切區(qū)玻璃帶聯(lián)成一體,即使齒形帶出現(xiàn)變形,但因在玻璃帶整體重壓下也不會(huì)恢復(fù),因而玻璃帶運(yùn)行速度穩(wěn)定。
    但當(dāng)一小段玻璃帶在冷端輥道上運(yùn)行,隨著玻璃在輥道上的不斷被切割,冷端輥道上的負(fù)載在不斷變化(減少),齒型帶隨著負(fù)載的忽大忽小變化而產(chǎn)生相對變形,導(dǎo)致冷端速度在齒型帶的變形和恢復(fù)中變化不定:
    另外玻璃在冊斷過程中,加速輥道處于離合自由狀態(tài),冊斷瞬間,冊斷輥被氣缸頂起時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)半徑為200mm,頂起高度約為20mm,其線速度約為0.6mm/min,冊斷輥實(shí)際上應(yīng)該分解成一個(gè)向上的速度約為。.597mm/min和一個(gè)與玻璃帶運(yùn)行方向相反的速度約為0.06mm/min,這個(gè)速度和玻璃板運(yùn)行速度的合成才是此時(shí)冷端玻璃運(yùn)行瞬間真實(shí)速度,正常情況下這個(gè)速度因?yàn)橥嘶鹬鱾鲃?dòng)速度相對穩(wěn)定可以忽略,但斷板時(shí)這個(gè)合成速度將不能被忽略。上述兩個(gè)因數(shù)導(dǎo)致冷端輥道傳動(dòng)不穩(wěn),造成脫離玻璃帶的玻璃板運(yùn)行速度不穩(wěn)定,導(dǎo)致切割時(shí)出現(xiàn)跑尺現(xiàn)象。
    例如實(shí)際生產(chǎn)12mm厚度的玻璃時(shí),退火主傳動(dòng)速度為3.000mm/min,切割規(guī)格為3300mmX2134mm,計(jì)算機(jī)監(jiān)控顯示玻璃運(yùn)行瞬間速度變化范圍在2.999^-3.002mm/min之間,切出的玻璃板滿足精度要求。當(dāng)發(fā)生斷炸時(shí),裂紋寬度到達(dá)冷端輥道,計(jì)算機(jī)監(jiān)控顯示玻璃運(yùn)行瞬間速度為:
    冊斷輥未頂起時(shí)3.000mm/min,冊斷輥下落時(shí)2.939mm/min,此時(shí)切割機(jī)啟動(dòng)緊急信號(hào),切出的玻璃板高在2139-2126mm,冷端速度為3.000mm/min,此時(shí)的合成速度約為2.940mm/min,正常時(shí)橫切速度為3.000/sin7=24.617mm/min,實(shí)際上此時(shí)的橫切速度應(yīng)為2.939Xsin7=24.124mm/min。橫切機(jī)的斜置角度為7。
    玻璃在運(yùn)行中由于速度的變化導(dǎo)致測量輪監(jiān)測到的玻璃帶速度與輥道速度不一致,速度跟進(jìn)系統(tǒng)跟進(jìn)速度進(jìn)行對瞬間出現(xiàn)非常大的信號(hào)波動(dòng)進(jìn)行無法修正,導(dǎo)致切刀按瞬間測量輪提供的運(yùn)行速度進(jìn)行切割,較終出現(xiàn)玻璃跑尺現(xiàn)象。
    這樣,就可以理解:
    如果測量輪檢驗(yàn)提供的速度是玻璃板正在冊斷時(shí)的速度,那切割出的橫向切痕為斜線;如果測量輪檢驗(yàn)提供的速度輥道速度一致,但切割時(shí)齒型帶正在變形和恢復(fù)中,那切割出的橫向切
痕呈現(xiàn)S形曲線:
    如果測量輪檢驗(yàn)提供的速度為齒型帶正在變形和恢復(fù)中的速度,那此時(shí)切割出的玻璃板出現(xiàn)板長或板短。

    3解決方式

    3.1盡可能保證退火窯的退火工藝制度穩(wěn)定,保證不炸板或少炸板,杜絕或減少玻璃板尺寸與設(shè)定尺寸不符的跑尺現(xiàn)象源頭。

    3.2改變冷端輥道的傳動(dòng)方式,由齒型帶改為剛性齒輪型傳動(dòng),但設(shè)備成本太高,方案在生產(chǎn)中不可行:

    3.3對速度跟進(jìn)系統(tǒng)進(jìn)行改造,增設(shè)濾波電路,將脈沖信號(hào)中出現(xiàn)瞬間非常大的波動(dòng)信號(hào)進(jìn)行甄別修正精度。

    3.4切割區(qū)的輥道傳動(dòng)取消從地軸提供,改由自己提供,速度從退火主傳動(dòng)跟進(jìn)而夾.定行動(dòng)力動(dòng)分段,減少間隙離合爬行,測量輪測量的速度僅作為比較,不作為橫切速度的提供者,測量輪主要用于測量玻璃板運(yùn)行的距離,橫切機(jī)的速度直接從相對穩(wěn)定速度退火主傳動(dòng)上讀取。據(jù)說現(xiàn)在GRENZEBACH公司針對跑尺問題而將速度跟進(jìn)安裝在退火窯主傳動(dòng)上,切割區(qū)輥道單獨(dú)提供動(dòng)力驅(qū)動(dòng),另外提高了速度跟進(jìn)系統(tǒng)對瞬間出現(xiàn)非常大的信號(hào)波動(dòng)進(jìn)行甄別修正精度。

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