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馬蹄焰玻璃窯爐格子耐火磚損壞原因及熱修更換步驟

來源:玻璃窯爐 2019/10/11 16:30:01

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中玻網(wǎng)】馬蹄焰玻璃窯爐在流液洞、池壁等與玻璃液接觸部位安全穩(wěn)定的前提下,蓄熱室格子磚的狀況不僅影響能源消耗和產(chǎn)品質(zhì)量,而且也影響到環(huán)保設備的正常運行,從而在很大程度上影響窯爐壽命。根據(jù)窯爐運行的實際情況,像浮法窯爐一樣,實現(xiàn)馬蹄焰窯爐蓄熱室格子磚不停窯熱換,則可以從根本上解決格子體的通透問題,為窯爐的安全、經(jīng)濟運行提供保障。

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  馬蹄焰窯爐蓄熱室格子磚過快損壞的原因很多,根據(jù)實際狀況分析如下:

  1、燃料原因

  燃料中有害雜質(zhì)過多。如煤焦調(diào)和油中雜質(zhì)多,會加速與耐火材料反應。煙氣中的懸浮物也會明顯增多,在天氣良好的條件下煙氣非常醒目。某窯爐使用較好燃料的一個窯期內(nèi),蓄熱室整個碹沒有明顯透火現(xiàn)象,格子體也基本通透,換燒煤焦調(diào)和油后,一年后蓄熱室硅磚碹頂膨脹縫處就發(fā)生透火現(xiàn)象,格子體在經(jīng)常維護的情況下堵塞依然較重,窯爐后期達到70%以上。幾個窯爐都發(fā)生了此類現(xiàn)象。

  2、設計原因

  蓄熱室格子體設計過小。某80平方米馬蹄焰窯爐格子體體積設計為160立方米,不僅能耗高,而且堵塞快。其中一座將蓄熱室擴大240立方米后,堵塞現(xiàn)象大大減輕,日常維護工作量也小得多。中間隔墻結(jié)構(gòu)不合理。在蓄熱室基礎下沉或窯爐運行一段時間后透火,上部磚材垮塌。

  單側(cè)加料口預熔池設計及加料機選型不合理,飛料進入對側(cè)蓄熱室較多,造成單側(cè)蓄熱室堵塞。

  耐火材料匹配不合理。例如上部格子磚抗渣性差,在使用劣質(zhì)燃料時易燒損。

  液面線設計過高。在窯爐運行中,液面距火焰較近,火焰吹液面的力度非常大,飛料進入蓄熱室多。

  格子體邊距蓄熱室墻體間隙過小?靖G后,格子體膨脹后緊頂墻體,發(fā)生變形與共熔,墻體易燒透,部分格孔對不正從而加劇格子體燒損。

  爐條碹選用抗熱震穩(wěn)定性好的材料。因日常維護要用捅燒法等手段清理格子體,爐條殖抗熱震性差易損壞。許多窯爐已選用硅線石等做爐條碹。

  3、原料原因

  原料中超細粉過多、配合料水分溫度不合理、碎玻璃臟、使用輕堿等。

  4、窯爐維護

  格子體燒水。蓄熱室維護時,格子體不允許采用澆水降溫的方式。尤其是使用鎂質(zhì)材料。

  5、窯爐操作

  長火焰、大窯壓的操作方法;鹧嬖诠諒澓筮M入蓄熱室還在燃燒,同時窯壓過大。

  6、窯爐施工

  未經(jīng)設計部認可改變格子體材質(zhì)或選用低檔產(chǎn)品。爐條碹未嚴格找平、墻體傾斜、地基下沉也容易使格孔對不齊。

  格子體熱換

  隨著窯爐技術(shù)的不斷進步,該馬蹄焰窯爐與玻璃接觸的部位在窯爐后期依舊有繼續(xù)保護的必要。但是一側(cè)蓄熱室堵塞已相當嚴重,熔化困難,窯壓居高不下。吹掃、捅燒等手段已不能解決問題。因降溫維修成本較高,周期較長,該窯爐采用了熱態(tài)更換格子磚的維修方法。

  格子磚可以降檔,可使用二手舊磚(外形規(guī)則)或粘土系列產(chǎn)品。主要方法是使用2520耐高溫不銹鋼板從小爐膨脹縫中插入做不完全分隔,同時使用冷風助燃,在此期間快速換格子磚。

  熱修施工步驟:

  1、蓄熱室墻體開孔。使用金剛石鏈鋸開孔規(guī)整,效率高,不用在墻體上大量繞水。施工方24小時不間斷輪流作業(yè),一般由業(yè)主配合清運廢舊磚材,人員要充足。小爐對面也要開孔,有時要架設臨時助燃風機。清理工作必須及時進行,注意保護好上部磚材,以防掉落。

  2、使用風機對格子體降溫。有可移動的文丘里風機。格子體清理可使用小型挖掘機,安全系數(shù)高,速度快。人工將耐火材料清理干凈。

  3、爐條碹進行修補找平。碼放過渡層要仔細,上部格子磚砌筑速度要快,可放寬施工標準,隨放隨驗,封門即竣工驗收完成。

  4、格子磚可碼放到小爐炕面下2米。碼放高度主要是考慮人身安全,不宜過高。

  5、熱修門子封堵完畢總共用時4天。熱修期間不換向。施工完成后開始適時換向烘烤格子體。

  6、第五天成型設備全部開啟,第六天產(chǎn)品達到質(zhì)量要求,一體恢復生產(chǎn)。

  相關調(diào)整

  馬蹄焰窯爐熱換格子磚要配合好其他調(diào)整,首先是保證流液洞不堵塞,其次是窯爐內(nèi)盡可能維持較高溫度,延長生產(chǎn)時間,縮短生產(chǎn)恢復時間。合理使用好碎玻璃,減少冷風助燃的影響。

  1、檢查好流液洞等要點部位。盡量不改變流液洞工作狀況。熱修當天檢查所有鋼結(jié)構(gòu)并做好記錄。不宜減小冷卻風量或水量。

  2、逐步提高碎玻璃比率,合理降低燃料量,避免另一側(cè)蓄熱室溫度過高。

  3、維持好液面高度。工作部做好加熱,維持好料道溫度。

  熱修效果

  此次熱修取得的效果:

  1、火焰亮度和剛性明顯增強,產(chǎn)品顏色穩(wěn)定,減少了氣泡,表面光潔度、亮度增強。

  2、窯壓得到穩(wěn)定,能夠達到設定要求,減輕了窯爐火焰空間的燒損。

  3、出料量提高。

  4、能耗降低5%。

  馬蹄焰窯爐熱態(tài)更換格子磚已有多座窯爐實施,較停產(chǎn)后檢修總投入(包括所有檢修費用、產(chǎn)品損失)僅為五分之一左右,提高了經(jīng)濟效益,延長了窯爐壽命。

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