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【中玻網(wǎng)】平板玻璃熔窯氧化物(NO×)的產(chǎn)生
平板玻璃是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料,在平板玻璃生產(chǎn)過程中大氣污染物的排放問題較為嚴(yán)重。初步估算2014年平板玻璃行業(yè)顆粒物排放量約3.5萬噸,S02約35萬噸,NOx約為40萬噸。由此可見,NOx是平板玻璃熔窯的重要污染物之一。
平板玻璃熔窯煙氣中NOx產(chǎn)生的主要來源有三個(gè)方面:⑴原料中少量鹽的分解;⑵燃料型氮氧化物是由燃料中的N元素經(jīng)過燃燒后與02反應(yīng)生成的NOx;(3)溫度型氮氧化物是由進(jìn)人玻璃熔窯的空氣中含有的N2與O2在高溫下劇烈反應(yīng)生成的NOx。當(dāng)溫度在1500℃以下時(shí),溫度型氮氧化物產(chǎn)生量很少;超過1500℃,溫度每增加100℃,溫度型NOx發(fā)生反應(yīng)的速率加大6~7倍。而平板玻璃熔窯的一般溫度在1500℃以上,所以平板玻璃熔窯煙氣中以溫度型氮氧化物為主,NOx的排放濃度為1500~3000mg/m3。
氮氧化物前端減排技術(shù)
平板玻璃熔窯廢氣中NOx主要有燃料型和溫度型兩種,與溫度型NOx濃度相關(guān)的因素如下:
⑴窗爐的溫度;⑵二次空氣的用量與溫度;⑶重油噴霧用的氣體的種類與用量;⑷燃燒器的NOx發(fā)生特性;(5)溶化氣氛的氧化、還原程度;⑹往爐內(nèi)吸人空氣的量與位置。
減少玻璃熔爐內(nèi)的NOx有以下幾個(gè)問題需要面對(duì):
。1)通常從原料表面進(jìn)行加熱,為保證熔融玻璃的品質(zhì),爐內(nèi)溫度必須保持在1400〜1600℃的高溫。
(2)由于熔融玻璃需要著色或澄清,所以爐內(nèi)的氧化還原程度必須受到限制。爐內(nèi)氣氛大多在富氧狀態(tài)下運(yùn)行。
。3)不論液體還是氣體與二次空氣的混合不均勻,火焰的溫度分布也不一樣,因此實(shí)時(shí)把握火焰各點(diǎn)的溫度、氧氣的分壓、殘留碳、流速等情況非常困難。以上是在燃燒時(shí)控制NOx產(chǎn)生所存在的困難。同時(shí),減少NOx的排放還需從燃料來源、熔窯的操作方式及煙氣脫硝等方面著手考慮。
2.1用搡作方法削減
2.1.1降低玻璃熔化溫度
玻璃熔化溫度的降低是盡量減少NOx產(chǎn)生的根本對(duì)策,但又與玻璃的諸多特性相矛盾。因此,為克服這個(gè)矛盾,首先從原料配比方面:(1)在不失去實(shí)用性的前提下,采用低溫熔化玻璃的化學(xué)組成。(2)開發(fā)盡可能多的使用碎玻璃的辦法。一般的碎玻璃原料雖然熔化溫度低,但玻璃中容易產(chǎn)生氣泡。
2.1.2燃料霧化用氣體
利用液體燃料霧化,通常使用高壓空氣(1次空氣)。如果1次空氣的量過剩,局部的過?諝饩秃苋菀捉咏鹧,并且從燃燒器孔吸進(jìn)的空氣(3次空氣)過多,NOx的產(chǎn)生量就會(huì)增加。因此,解決的方法是盡量降低1次空氣的壓力。
在這種情況下,燃燒器積炭容易堆積雖然存在火焰延伸的問題,但從控制NOx出發(fā),1次空氣壓力應(yīng)盡量控制在容許的很低限度。因條件不同存在差異,但有實(shí)例表明,把1次空氣壓力從4kg/cm3降到3kg/cm3,N〇x的產(chǎn)生量約降低了24%。通常重油霧化用氣體是空氣,但為了達(dá)到削減NOx的目的,可以用水蒸氣,也有用噴霧水蒸氣約削減NOx產(chǎn)量19%的案例。但是,燃燒器碎屑容易堆積屬保養(yǎng)方面問題;從長遠(yuǎn)看,存在著燃料的使用量增加的問題,此辦法只有在必須緊急控制NOx發(fā)生時(shí)才用。另一方面,有報(bào)告顯示,當(dāng)噴霧氣體用的燃料煤氣的混燒,就不會(huì)出現(xiàn)保養(yǎng)方面的問題,并且有效地減少了NOx。
2.1.3二次空氣壓力、溫度
理論上講,空氣量(空氣比1)能帶來良好的火焰和效率高率燃燒的話,熱NOx就會(huì)大幅減少,但現(xiàn)實(shí)的爐是達(dá)不到這種理論上的空氣燃燒的?諝獗葟母弑壤凉u降到接近1,就會(huì)產(chǎn)生燃燒不穩(wěn)定,爐溫降低,由于火焰的過度延伸而產(chǎn)生還原性氣氛,導(dǎo)致對(duì)蓄熱室爐材的不良影響、玻璃顏色變化等一系列問題。但是,圖1又舉出了空氣比從1.2降到1.1時(shí),NOx產(chǎn)量減少25%的實(shí)例,所以,操爐時(shí)在允許的下限的空氣比附近燃燒為宜。不同溫度下,NO平衡濃度和〇2濃度關(guān)系如圖1。
圖1 NO平衡農(nóng)度和〇2濃度關(guān)系
為達(dá)到這個(gè)要求,應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
(1)控制好正確地監(jiān)測〇2量和適當(dāng)?shù)膹U氣成分;
(2)在噴火口內(nèi),通過二次均勻分布(防止偏流),防止局部空氣過剰;
(3)有數(shù)個(gè)噴火口的爐,到達(dá)各個(gè)噴火口的空氣比平均化。
逐一落實(shí)后,空氣比就降下來了。有一種準(zhǔn)確的燃燒管理用的〇2探測器,可以作為有效的工具。必須定期對(duì)每個(gè)噴火口內(nèi)進(jìn)行氣體分析(可用奧薩特氣體分析儀),為了不產(chǎn)生過剩仏而進(jìn)行準(zhǔn)確地調(diào)整。
玻璃熔爐的2次空氣的溫度,力爭通過熱回收來預(yù)熱,蓄熱方式通常為1000~1200℃,換熱方式通常為800~900℃,隨著預(yù)熱溫度的下降,NOx濃度就會(huì)減少。但這種方式不能節(jié)約能源,不應(yīng)提倡?傊饕氖菍⒖諝獗冉档胶艿拖薅。
2.1.4降低爐內(nèi)溫度(很低溫度)
很明顯,高溫操作對(duì)N〇X的產(chǎn)生是個(gè)不利因素,但由于玻璃的熔化溫度容許變動(dòng)的范圍較小,實(shí)際上降低爐內(nèi)的平均溫度很難。但是,改變操作條件以避免爐內(nèi)局部出現(xiàn)高溫、降低火焰很高溫度是可以收到效果的。例如,橫火焰池爐不使?fàn)t內(nèi)很高溫度集中在一處,稍微降低很低溫度水平,而且盡量把握噴火口燃料的分布,以保持爐整體的平,均溫度,掌握了這些,就能有效地削減NOx。另外,士直接通電的有效加熱法并用(電助熔Boosting),對(duì)降低爐的很低溫度非常有效果。不同濃度時(shí),NO平衡濃度與溫度關(guān)系如圖2。
圖2 NO平衡農(nóng)度和〇2溫度關(guān)系
2.1.5燃燒管理操作標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)窯爐操作來削減NOx,雖然以降低空氣比和溫度為主.但玻璃熔化一般需要高溫和氧化的火焰,所以與低NOx操爐法有很多矛盾之處。盡管如此,為了減少NOx以獲得實(shí)效,關(guān)鍵是在玻璃熔化、保持品質(zhì)容許的范圍內(nèi)很大限度地操作。為此,必須注意以下管理要點(diǎn):
⑴窯爐操作管理用的測定場所、測定方法、測定精度是否恰當(dāng)(檢驗(yàn)要點(diǎn),爐溫測定值是否接受火焰或爐壓的變化);(2)爐內(nèi)溫度是否過高;(3)燃燒器的積炭,是否沒有大的影響;⑷1次空氣的壓力、2次空氣的流量是否合適,控制是否異常;⑸1次空氣內(nèi)是否含有大量的水;⑹火焰的長度是否合適;⑺小爐周圍的磚是否脫落(小爐的孔變大的話,3次空氣量就會(huì)增加,NOx也會(huì)增加);⑻噴火口內(nèi)是否有灰碴堆積或上部有磚落下堆積,2次空氣流動(dòng)是否混亂;⑼爐內(nèi)壓力是否適當(dāng);⑽窯爐的密封或保溫是否劣化,爐內(nèi)的散熱量是否增加(密封一旦劣化,大量3次空氣流人,是溫度降低的主要原因)。
采采用低NOx燃燒器用低NOx燃燒器采用低NOx燃
2.2采用低NOx燃燒器
2.2.1低NOx燃燒器的定義及特征
在燃燒設(shè)備中基本的一項(xiàng),就是燃燒器的類型是和窯爐的設(shè)計(jì)同時(shí)決定的。在確定燃燒設(shè)備樣式的同時(shí)應(yīng)該考慮的項(xiàng)目有:⑴噴火口的形狀、規(guī)格、數(shù)量;⑵使用油的性質(zhì)(發(fā)熱量、粘度、殘留炭等)與使用量;⑶燃燒室(爐)及蓄熱室的形狀、規(guī)格;(4)很高溫度與氧化還原狀態(tài)。
應(yīng)選擇符合以上條件的燃燒器類型。燃料燃燒必須的很低限度的空氣量,被成為理論空氣量,但僅靠理論空氣量的燃燒,爐內(nèi)要產(chǎn)生煙灰及其他東西,就不僅是難以保持爐內(nèi)溫度的問題,而且玻璃著色等品質(zhì)上的缺點(diǎn)就會(huì)產(chǎn)生。通常10%~30%的過?諝饩涂梢匀紵。如果實(shí)行低空氣燃燒比燃燒,不管燃燒設(shè)備如何,都會(huì)削減NOx。
由于會(huì)產(chǎn)生上述缺點(diǎn)很難維持長期操作。因此低NOx燃燒器所具備的條件,是不降低燃燒功率而達(dá)到低空氣比燃燒。為了保持相同量的燃料在爐內(nèi)效率高率燃燒,就應(yīng)盡量讓高溫火焰大范圍地均勻地覆蓋爐內(nèi)被加熱物一配合料。一般來講,一次空氣量增加,就導(dǎo)致從燃燒孔吸進(jìn)3次空氣量增加。這些1次和3次空氣在火焰的根部與噴霧燃燒混合擴(kuò)散,不久就在火焰軸方向的下部形成局部的高溫域。
減少1次空氣、縮短火焰的燃燒設(shè)備應(yīng)采用超聲波燃燒器或萊德•勞燃燒器。這種燃燒器的特征邊_把噴霧燃料更加細(xì);,著火快燃燒完結(jié)快。能夠省去壓縮空氣,尤其是省略了大量燃燒1次空氣的必要性,因此通過低空氣比燃燒降低NOx,同時(shí)節(jié)約了能源。
另外,低NOx燃燒法是避免出現(xiàn)火焰中局部高溫區(qū)的關(guān)鍵。為了實(shí)現(xiàn)不出現(xiàn)火焰局部高溫區(qū),從原理上講,不使用1次空氣才很有效。油壓燃燒器或取代1次空氣燃燒煤氣都能達(dá)到這個(gè)目的。油壓式燃燒器的特征與噴霧型相比,用噴霧氣體的運(yùn)動(dòng)量小,所以噴霧滴的粒度相對(duì)大;鹧娓康臍饬骱苌贉u流,屬完全擴(kuò)散型;鹧嬷鹇紵俣纫猜。這種類型的火焰特征如圖3,可以使很高溫度區(qū)降溫,另一方面火焰的長度較長,燃燒室幅較寬的熔窯效果好。
圖3霧化形式、火焰與長度、溫度分布的關(guān)系
2.2.2油壓燃燒器
這種燃燒器以節(jié)能、減少NOx為目的,平板玻璃熔爐而開發(fā)使用,現(xiàn)在已被很多種類的玻璃熔爐使用。燃燒重油的霧化不使用霧化空氣,而是以提高重油壓力,從噴霧起頭部噴射,重油微;姆绞,節(jié)能與減少NOx同時(shí)進(jìn)行。噴霧器的形狀為橢圓開口,火焰向水平方向呈現(xiàn)扇形擴(kuò)展,增加了火焰對(duì)配合料的熱輻射。以下為一些平板玻璃熔窯的窯內(nèi)溫度以及空氣比在一定的條件下,使用這種扇形平面油壓燃燒器后重油使用量及廢氣中N〇x濃度的監(jiān)測結(jié)果表明,NOx的總排放量與空氣霧化型比較減少了45%。
油壓燃燒器的優(yōu)點(diǎn)在于,由于不使用霧化空氣,所以屬節(jié)能型低NOx燃燒器,并且比較容易保養(yǎng)。缺點(diǎn)是油滴粒度大,火焰容易伸長,較難調(diào)整,操作范圍狹窄,不適合出料量變化大的爐或小型爐。同時(shí),燃燒器的重油配管是30~40kg/cm3的壓力,設(shè)備費(fèi)用相對(duì)較高。
要強(qiáng)調(diào)的是油壓燃燒器的火焰呈扁平扇形延伸,燃燒用2次空氣的氣流要適合。為獲得適當(dāng)?shù)?次氣流,必須設(shè)計(jì)好噴火口(開口處的大小、形狀等)。用水冷卻管套在外面,直接設(shè)在噴火口內(nèi)的插入型居多。這種類型有以下兩個(gè)優(yōu)點(diǎn):(1)可以控制由小爐侵入的3次空氣;(2)通過改善2次空氣和噴霧油滴的混合比降低了空氣比。
2.2.3超聲波燃燒器
這種燃燒器的特征就是利用超聲波使燃料油細(xì);>唧w有以下幾點(diǎn):(1)能在低氧狀態(tài)下燃燒(空氣比1.1~1.2);⑵能有效控制NOx;⑶節(jié)約能源。霧化氣體(空氣、蒸氣)量是以往的1/2。有的瓶罐玻璃熔爐由內(nèi)部混氣式燃燒器改為超聲波燃燒器,霧化空氣量從170m3/h降到120m3/h,NOx的產(chǎn)生量也削減了25%-30%。
這種燃燒器有這樣一個(gè)特點(diǎn):高壓煤氣通過內(nèi)筒再到達(dá)外筒的前端,在端頭設(shè)有1次噴射用的噴射器,噴射器上的主燃料孔和數(shù)個(gè)煤氣孔張開,各孔的前方有共鳴體的共鳴孔,噴射器前側(cè)又分隔有乳化孔,噴射器內(nèi)部產(chǎn)生的超聲波、聲波能與煤氣、燃料的1次噴射壓力產(chǎn)生乳狀,再將乳化燃料進(jìn)行2次噴射。
2.2.4煤氣霧化型重油燃燒器(煤氣混燒)
把高壓空氣霧化型的重油燃燒器的部分稍加改造,用城市煤氣代替1次空氣,就減少了1次空氣,從而NOx濃度一定會(huì)削減。改成煤氣噴霧型燃燒器后的試驗(yàn)在一定程度上保持了燃燒器的發(fā)熱量的同時(shí),煤氣的添加率也發(fā)生變化。圖4表示了煤氣添加率為25%~28%時(shí)的NOx濃度。
圖4煤氣霧化型重油燃燒器的NOx減少效果
熔窯引入了煤氣混燒,得到了以下結(jié)果:
(1)NOx濃度降低了20%~25%;
、颇茉磫魏纳仙3%。
結(jié)束語
隨著我國玻璃生產(chǎn)格局的變化,污染治理技術(shù)的進(jìn)步以及社會(huì)對(duì)環(huán)境質(zhì)量要求的日益提高,勢(shì)必對(duì)平板玻璃工業(yè)NOx的污染治理提出新的要求。國家環(huán)保部已經(jīng)頒布的《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2011),明確規(guī)定了平板玻璃熔窯煙氣氮氧化物的排放量濃度為700mg/Nm3。因此,全行業(yè)必須髙度重視、認(rèn)真研究開發(fā)新技術(shù),既滿足達(dá)標(biāo)排放要求,又降低單位制造成本的新型NOx減排技術(shù),使我國平板玻璃工業(yè)NOx減排技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。
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