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淺談浮法玻璃冷卻水供水系統(tǒng)效率分析及節(jié)能改造

來源:玻璃交易平臺 2017/1/10 14:10:27

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中玻網(wǎng)】隨著國家對浮法玻璃生產(chǎn)能耗的要求,及目前浮法玻璃市場產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀,節(jié)能降本是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的趨勢,而循環(huán)冷卻水供水系統(tǒng)的能耗問題則是浮法玻璃生產(chǎn)中的一個不可忽視的節(jié)能點。中國南玻集團下屬某公司浮法玻璃生產(chǎn)線的循環(huán)水系統(tǒng),多數(shù)水泵和管路等設(shè)備陳舊,存在水泵流量、揚程、管路設(shè)計與實際使用不匹配的情況,造成非常大的電能浪費。

  一、冷卻水供水系統(tǒng)效率基礎(chǔ)知識

  1、理想狀態(tài)下,1噸水克服1米的揚程阻力時,耗電量為0.0027KW.H。

  2、水泵及其系統(tǒng)所需能量:P(KW)=0.0027*ρ*Q/K。

  其中:Q-流量m3/H,H-揚程M,K-泵系統(tǒng)效率=K電*K泵*K閥*K

  3、影響系統(tǒng)供水效率的因素主要有設(shè)計、設(shè)備選型、材質(zhì)、施工和運行維護等5個方面。其中,1)設(shè)計方面主要在:①流量偏大,揚程偏高,②管徑、走向的不合理,③管路連接方式的設(shè)計不合理等;2)設(shè)備選用方面:①水泵、電機未選擇效率高率設(shè)備,②廠家制造水平造成的效率低下等;3)材質(zhì)方面:①閥阻力大,②閥門關(guān)閉不嚴,③管道內(nèi)部粗糙;4)施工方面:①管路連接方式的施工不合理,②管道變向不合規(guī)范等。

  二、工廠冷卻水供水系統(tǒng)效率分析

  目前,工廠冷卻水供水系統(tǒng)是由5個水泵、冷卻塔、冷卻水池和熱水池組成。工廠冷卻水系統(tǒng)及運行參數(shù):

  1、供水系統(tǒng)需要的流量、揚程:

  分析基準:DN400總管末端(設(shè)備前)要求壓力0.20Mpa,要求流量1200m3/h。

  1)、DN400主管管路揚程損失:

  管路長度按300m,管道水利計算,DN400總管的揚程損失為8.93M。

  2)、總管過濾器后的壓力:

  總管過濾器后需要的壓力為0.20Mpa+8.93*0.0098Mpa=0.288Mpa。總管過濾器后的實測壓力為0.30Mpa稍大于其需求0.288Mpa壓力,稍考慮裕量,其實際供水壓力合理。

  3)、總管過濾器前的壓力:

  總管過濾器前的實測壓力為0.32Mpa,過濾器的壓差為0.02Mpa。

  結(jié)論:為保證工藝設(shè)備的冷卻需求,在供水流量達到1200m3/h時,DN400總管始端壓力應(yīng)保持在0.32Mpa。

  2、工藝冷卻水水泵供水系統(tǒng)的效率水平分析:

  1)、水質(zhì)所需的電功率:

  理想狀態(tài)下,1200m3/h水質(zhì)、0.32Mpa需要的能量=0.0027*Q*H==106KW。

  2)、實際用電功率:

  水泵房1#、3#、5#水泵運行,其實際用電功率分別為85KW、56KW、121KW,合計262KW。

  3)、供水系統(tǒng)的綜合效率K:

  在理想的(水)泵、(電)機情況下,供水系統(tǒng)的效率水平:80%*95%=76%。工藝冷卻水泵系統(tǒng)的實際效率K=水質(zhì)輸出所需功率/總輸入用電功率=106/262=0.40(40%)

  結(jié)論:供水系統(tǒng)實際效率遠低于供水系統(tǒng)的理想效率水平76%。

  3、供水系統(tǒng)效率低下的原因分析:

  1)、同一系統(tǒng)水泵參數(shù)不同,揚程高泵對揚程低泵出水有壓制。

  2)、泵出口與泵出口總管“Π”型連接,水流對沖,能耗大。

  3)、1#-3#泵、4#-5#泵與DN400分總管間“T”型連接,分總管與總管間倒“T”型連接。1#-3#間、4#-5#間各有水泵運行時,水流對沖,能耗大。

  4)、現(xiàn)有水泵出口的止回閥在關(guān)閉不嚴時,供水共管(壓力高)通過水泵出口閘閥-止回閥-水泵-進口過濾器-冷卻水池形成水流小循環(huán)。

  三、工廠冷卻水供水系統(tǒng)效率提升對策、效果

  1、供水系統(tǒng)效率提升對策:

  1)、用低阻的止回閥更換現(xiàn)有的各水泵出口止回閥,以減少供水阻力、防止停運水泵止回閥滲漏形成的水流小循環(huán)所造成的電能浪費。

  2)、水泵出口支管與室內(nèi)總管的連接方式、室內(nèi)總管與輸水主管的連接方式改造,減少水流對沖所造成的流量損失。

  3)、效率高水泵、電機的應(yīng)用。

  4)、使運行水泵、電機的參數(shù)相同。

  5)、減少水泵運行臺數(shù),以減少流量的損失。兩臺水泵并列,單臺泵流量損失5%;三臺水泵并列,單臺泵流量損失26%;兩臺水泵并列,單臺泵流量損失29%;兩臺水泵并列,單臺泵流量損失40%。

  2、供水系統(tǒng)效率提升的效果

  1)、較小的效率提升改進方案:

 、傥迮_水泵出口的現(xiàn)有止回閥更換:減少止回閥阻力、杜絕備用泵的止回閥滲漏。②選定參數(shù)相同的兩臺水泵、效率高化選型生產(chǎn):杜絕水泵壓頭現(xiàn)象、水泵本身效率提高5%。

  改造后:兩臺水泵運行、室內(nèi)總管維持0.39Mpa供水壓力、總管供水流量1200m3/h,考慮到兩臺泵的流量損失5%(1200*5%),水泵的供水總量為1260m3/h,單臺泵的其軸功率為81KW,配套電機的額定功率選90KW?紤]到電機的損耗為5%,兩臺泵的實際用電功率為2*(80+90*1.05)=169KW,與改造前的262KW相比較,供水系統(tǒng)效率(節(jié)電率)提升35.5%。

  2)、非常大的效率提升改進方案:

 、傥迮_水泵出口的現(xiàn)有止回閥更換:減少止回閥阻力、杜絕備用泵的止回閥滲漏。②選定參數(shù)相同的兩臺水泵、效率高化選型及生產(chǎn)、水泵運行一臺:杜絕水泵壓頭現(xiàn)象、水泵本身效率提高5%、減少水泵并列運行的流量損失、室內(nèi)總管-輸出總管的供水對沖現(xiàn)象。

  一臺水泵供水,室內(nèi)總管維持0.32Mpa供水壓力、總管供水流量1200m3/h,單臺泵的其軸功率為127KW,配套電機的額定功率選160KW。考慮到電機的損耗為5%,水泵的實際用電功率為127+160*1.05=135KW,與改造前的262KW相比較,供水系統(tǒng)效率(節(jié)電率)提升48.5%。

  綜合評估,通過分析計算,根據(jù)不同的效率提升方案,經(jīng)過改造,水泵系統(tǒng)的效率可提升36%-49%,達到了節(jié)能降耗的目標(biāo);同時對存在類似問題的公司提供的改善方法和思路。

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